2017年12月22日试做V产品,试做后就立即投入涌永硅橡胶沙田分公司开始量产。V 产品的终端使用为H汽车,且是通用品,量非常大,品质要求也非常严格!
成型效率非常好,可是成型完毕后,需要用冲模来进行外围毛边的冲切。产品为圆形,客户对外围毛边的要求程度为0.2mm以内,几乎是没有一样的。冲切后的毛边状态不理想,还要用剪刀进行修剪才行,修剪完毕后还需进行质检,质检后才可出货。
因为修剪要人工来完成,效率非常低,每小时才300个,单每天需要修剪的数量就需要7个人才能完成,单单是这一项,耗费的成本就非常巨大,成本方面将不堪重负,且无法对应正常的出货(这是最大问题)。
这样下去怎么办呢?可不可以有更好的方法可以代替呢?是否可以做出更好的冲模来解决这一问题呢?王厂长由实际的情况相结合,想出了冲模刀具改善的方案,能否实现呢?王厂长马上带着产品和方案去了冲模厂进行检讨,经过反复沟通,冲模厂终于答应试式看,但不一定能成功。
1月8号下午,期待已久的冲模终于出来了,王厂长带着冲模和品质到涌永沙田分公司去试做,到了沙田已经晚上8点了,安装、调试,不断的调试,虽然结果不是那么完美,但是离期待的结果接近了一步,大家得知这个结果,稍稍松了口气。
1月9号晚上,把修正后的冲模及冲模厂的人员一起带到了涌永硅橡胶沙田分公司,再次进行调试,和以前相比之下,效果更好了一些(但不是最终理想效果),接着把冲模连夜送去深圳,一起进行方案的检讨,王厂长回到家时已是10日凌晨了。
1月10日傍晚,进行连续第三天的调试,这次进行了各种方法的调试,后综合考虑,在冲模的上部份加了垫片,效果OK,大家终于松了一口气。功夫不负有心人,经过了连续3个晚上的调试,不断的检讨,终于达到了预期的效果。这就是我们的涌永精神:专业、敬业、没有做不到,只有想不到。
这次冲切后的效果非常完美,大大提高了工作的效率,降低了成本,解决了CR橡胶垫毛边处理的痛点。得到了客户的交口称赞,对于橡胶密封垫的生产,我们就更有经验了。